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其工作原理为:破乳剂JN-5301为一种水溶性的破乳和减粘剂,药剂加入系统后,大部分同氨水中的焦油相结合,在分离器内,可加强焦油氨水分离速度和分离效果,并通过破乳、分散、减粘作用,使氨水焦油乳化层变薄,达到提升氨水焦油在分离器内分离效率的目的,从而降低氨水中夹带的悬浮物含量,适当降低焦油的表面张力,加速焦油与焦油渣的分离以获得含水分及渣更低的焦油,同时最大限度地减少夹带进入氨水中的悬浮物及油含量,改善循环氨水质量,加强剩余氨水处理效果。
实验室静态模拟研究主要是模拟现场工况条件下(氨水分离器内部温度:75~80℃),对JN-5301化学药剂进行实验室小试,确定理论最佳投放浓度,评估该药剂使用后对焦油质量的影响。
通过模拟工况条件下的静态试验研究,确定了该药剂的理论最佳投放浓度为100~400ppm。同时对添加药剂情况下焦油质量进行了分析,变化不显著,见表2。
表2 添加药剂前后焦油性能的分析结果
JN-5301添加量,ppm 0 (空白对比样) 400
粘度(80℃) 1.91 1.85
密度(15℃), kg/L 1.172 1.173
甲苯不溶物, % 4.29 4.71
焦油含渣量, % 1.0 1.2
初馏点, ℃ 170 172
170~230℃馏分,% 6.9 7.9
230~300℃馏分,% 34.7 36.5
300~350℃馏分,% 53.6 55.1
>350℃馏分,% 4.8 0.5
2)山东某大型煤矿公司焦化厂
焦 炉:7.63
加药前 加药后
焦油水份 49%-50% 9%-12%
焦油粘度 无法监测 12-16
焦油后送量 300m3/天
年创造经济效益1500万元。
3)河北某大型钢铁企业焦化厂
? 在装煤量上升23.4 %的前提下,氨水中的悬浮物不仅没有随之上升反而下降了 54 %。(按平均值计算)
? 试验稳定后氨水中油最高含量为:343ppm,最低为:147ppm,平均为229ppm。在装煤量上升 23.4 %的前提下,氨水中油的含量不仅没有随之增加反而下降了54.9 %。(按平均值计算)
? 投加药剂后焦油回收率提高了 0.35 %,年创造经济效益1400万元。
S9100/S9200焦油氨水分离剂
产品描述与应用
★ S9100 / S9200 焦油氨水分离剂是一种以烃系混合物为基础的破乳剂、减粘结剂。
★ 主要应用于油包水型乳化液的破乳及油水分离。
★ 尤其是在焦化厂的焦油氨水分离、冲洗液和洗油系统中有特效。
★ 对减少焦油水分并维持焦油水分相对稳定非常有效。
★ 同时可以降低油相的粘度,降低油的粘结性,防止油和悬浮物在设备和管道表面的粘结沉积。
★ 在广泛的pH范围内都有明显效果。
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